上網電價7月1日將變相上調 有望緩解火電虧損困局

更新時間:2017-06-22 11:52:10點擊:26961 行業動態

《證券日報》記者了解到,616日,發改委發布《關於取消、降低部分政府性基金及附加合理調整電價結構的通知》稱,為貫徹落實國務院關於取消工業企業結構調整專項資金,降低國際重大水利工程建設基金和大中型水庫移民後期扶持基金,合理調整電價結構的決定,進一步降低用能成本、助力企業減負,促進供給側改革,自201771日起,取消向發電企業征收的工業企業結構調整專項資金,將國家重大水利工程建設基金和大中型水庫移民後期扶持基金征收標準各降低25%,騰出的電價空間用於提高燃煤電廠標杆上網電價,緩解燃煤發電企業經營困難。


通知還稱,各省市價格主管部門要按照上述原則,抓緊研究提出調整燃煤電廠標杆上網電價具體方案,於622日前上報發改委價格司備案。

    實際上,上述多舉措優化電價結構早有預期。

517日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,取消、降低一係列收費標準,為企業減負。明確提出,取消工業企業結構調整專項資金、適當降低脫硫脫硝電價、合理降低輸配電價格、降低重大水利工程建設基金和大中型水庫移民後期扶持基金征收標準。

據了解,工業企業結構調整專項基金自201611日起征收,各地征收標準不同,山西、河南、山東、重慶、安徽等地度電征收標準在1分錢以上,全國平均0.76/千瓦時。取消工業結構調整基金,意味著變相提高電價0.76/千瓦時。

申萬宏源(5.600, 0.01, 0.18%)證券分析師劉曉寧表示,取消產業結構調整基金,利好火電企業上網電價提升,且不影響下遊用電成本。降費措施有望從量、價兩個層麵改善火電盈利水平。

值得注意的是,這也是各項降費措施出台的背景。今年以來,由於煤價仍舊不斷走高,火電企業的日子愈發艱難。


數據顯示,今年一季度五大發電集團火電虧損加劇,利潤同比下降119.7%

發改委稱,電力企業反映電煤價格上漲造成發電企業經營問題突出。電煤價格上漲,交易電量比例提高,發電結算電價繼續下降,煤電企業成本難以及時有效向外疏導,重點發電企業煤電板塊已出現全麵虧損。

隨著電企陷入虧損,煤電矛盾也較為激烈。4月份,寧夏七大電企聯合上書請求降煤價,稱今年以來受電煤價格上漲、電量大幅下滑等因素影響,區內各發電企業經營舉步維艱、困難重重。目前區內火電度電成本高達0.27/千瓦時,超過了區內標杆電價水平,火電企業已經處於全麵虧損狀態。但是卻遭到了煤企的強硬回複:不會降價,不簽約則斷供。煤電矛盾有愈演愈烈之勢。

華創證券分析師王秀強向《證券日報》記者表示,受上網電價下調、煤炭成本高企等因素影響,煤電行業自2016年開始下行。當前煤電行業慘淡經營的現狀已經獲得國家管理部門重視,正通過電價結構調整、化解煤電矛盾、使煤炭價格回歸等方式,改善行業經營狀況,在多項綜合措施下,預計發電企業度電可以變相提高3/千瓦時左右。

“火電企業盈利將大幅改善。”王秀強還指出,煤價合理回歸與電價結構調整,發電企業業績改善,實質是國家政府管理部門變相提高電價,改善煤電因煤價高企帶來的困境。

中宇資訊分析師關大利也向《證券日報》記者表示,主要是從去年開始,煤價相比前期低位上行比較明顯,導致目前電廠盈利能力大幅下降。目前電價還是前期煤價偏低時的定價,隨著煤價的回升,電價相應上調,緩解電企業績壓力。

點評:目前中國的電源結構90%以火力發電為主,火力發電的主要變動成本受到煤炭價格的影響較大,據測算,火電機組容量的不同,反映在煤耗和汙染物排放量上差別很大。大型高效發電機組每千瓦時供電煤耗290克~340克,中小機組則達到380克~500克。5萬千瓦機組其供電煤耗440/千瓦時,發同樣的電量,比大機組多耗煤30%~50%。假設每千瓦時電能耗煤400g1KG電煤發電2.5度計算,電煤價格每上漲100/噸,帶來電力生產耗煤成本增加0.04/千瓦時。

因此,從大宗商品的長周期來看,傳統石化能源的成本趨勢上是上升的,而且隨著電力改革序幕的拉開,煤電聯動的市場定價機製逐步到位,用電成本與資源要素的關係會更加實時關聯。對於使用可再生能源而言,是必然會長期受益的。